【摘 要】在岩巷掘进作业中,发挥科技优势,引进国内外先进的生产装备和工艺,提高和完善综合机械化生产水平,使岩巷的掘进速度大幅度提高。实践表明,硬岩掘进机以及配套工艺的成功应用,改变了全岩巷道炮掘的历史,引领全岩巷道施工工艺实现跨越式发展。本文分析了硬岩掘进带来的效益,并指出改进的方向。 【关键词】硬岩掘进;科技优势;综合效益 1.问题提出
-460水平轨道大巷断面宽4.3m、高3.8m,净断面积为16.42m2。长度为520m。巷道沿煤12s-2顶板掘进,其岩性为黑色碳质粘土岩和深灰色砂岩,泥质胶结。虽然其岩石较为坚硬,坚固性系数f值在5~8之间,但围岩层理、裂隙发育,易发生偏帮、冒顶等事故。 -460水平轨道大巷采用锚、网、喷支护。此巷道属于未开发区域。劳动组织为为“三八”作业制,两掘一喷,六、两班进行掘进作业,十点班进行喷浆、检修作业。
根据以往的经验,在掘进过程中会遇到运输、粉尘、喷射混凝土速度等问题影响施工的速度和施工人员的身体健康。为了保障掘进工作的顺利进行,我们在设计和施工时采取了相应的措施。 2.实施方案 2.1完善运输渠道
为提高掘进速度和效率,决定采用硬岩掘进机进行施工。为保证掘进机出岩效率,掘进机后配套转载及宽1m的皮带运输系统,将
煤矸运至矸石仓,以保证出矸的连续性。
由于巷道一侧摆放了1m皮带运输系统,影响了轨道运输,使物料运送和存储难度加大,进而影响喷射混凝土作业,导致进尺降低。为此,在巷道施工1000m左右时,施工一个长50m的大断面巷,形成一个车场,降低巷道物料运输难度;采用车头进行运输,提高运料速度。
2.2增加降尘措施
选择掘进机作业及喷浆作业的降尘、防尘方法是我们的工作重点。我们采取了一系列措施来实现降尘和防尘。 2.2.1掘进机作业除尘
仅凭掘进机自带的喷雾降尘装置无法完全消除掘进作业产生的粉尘。为此,采取了以下措施:
①在掘进机自带的内外喷雾基础上,增加喷雾位置和喷雾口的数量,并安装加压泵,将水压由原来的1mpa增加至4mpa。 ②在掘进机后转载上方增加了一套2×15kw抽出式除尘风机,将负压风筒接至掘进机切割头处,将迎头粉尘吸入并引至水箱中。 ③在距迎头50m处安设喷雾装置。通过上述方式,除尘效率达到了95%以上。
2.2.2喷射混凝土除尘
为了解决喷射混凝土作业粉尘的难题,引进了全封闭式除尘喷浆机。该喷浆机的除尘原理是,整个喷浆机密闭,只留上料入口;利用喷浆机电机带动扇叶,扇叶旋转将烟尘吸入粉尘室集尘;在上料
机给料轴上安设喷雾装置,保证了给料期间的有效降尘。 2.2.3个人防护
引进一种同行业内较为先进的防尘口罩,做好防尘工作的最后一道防线。通过上述方法,全方位提升了降尘的效果,保障了工人的身心健康。
2.3提高喷射混凝土支护速度
采用掘进机施工后掘进速度加快,每天平均进尺达到7.2m。而喷射混凝作业最快也就是每班3.6m,喷射混凝土作业滞后掘进作业的问题凸显。为保证正规循环作业有序进行,采用了以下方案: ①与中国煤炭科工集团南京研究所合作,论证了喷射混凝土的作用。理论和实践表明,在当前支护技术条件下,喷射混凝土的主要作用是对巷道围岩的封闭,防止岩石风化。为此,决定降低巷道喷浆厚度,将喷射混凝土厚度由原来的150mm降至50~100mm。降低喷射混凝土厚度后,将以往为封闭7.2m围岩所需喷射的15车混凝土料降低至10车混凝土料,从而保证了掘进的进度。
②以往在喷射混凝土作业时,由于骨料陶粒土与水泥采用人工拌合,出现料拌不均匀的问题;由于人工上料不及时,出现喷射混凝土料不连续的问题。混凝土料配比不均匀、不能连续供料导致喷射混凝土的回弹率大幅度增加。采用螺旋杆式上料机,不仅保证了混凝土配比的均匀性,也提高注上料速度,保障了喷射混凝土出料的连续性,使回弹率由原来的20%下降到了10%,喷浆速度提高了。 2.4其他方面的措施
(1)支护技术改进。
采用锚、网、喷支护。原网片规格为1000×1000(mm),网片之间搭接需要进行绑接,造成了联网质量不好,锚杆间排距控制难度加大等问题。现将网片尺寸改为2000×1000(mm),减少了网片的搭接,提高了网片整体支护质量。
(2)巷道掘进过程中,会遇到顶板破碎、压力大等问题,采用常规锚、网、喷支护会造成巷道爆浆及变形。当巷道遇到此类情况时,在后方进行锚注加固修复,可大大延长巷道服务年限。 3.硬岩巷道综掘效益分析 3.1掘进速度明显提高
普通炮掘日进尺为平均3.2m,硬岩掘进机综掘平均日进尺7.2m,最高达9m。掘进机未发生较大事故停机问题,开机率为98%以上。 3.2提高了作业现场安全性
机械化作业,可适应复杂多变的地质环境,减少了欠挖、超挖和放炮对围岩的破坏。杜绝了在炮掘作业出现的因处理欠挖造成的人身伤害。自使用硬岩掘进机后,没有出现过伤亡事故。 3.3综合费用降低
使用掘进机后,虽然设备租赁和材料费有所增加,但减少了其它费用。据不完全统计,直接费用降低了32%。巷道制造成本为8000元/米,普通炮掘月进60米,全月成本480000元;而机掘152.1米,全月成本1216800元。两者相差736800元,剔除各种费用分摊,尤其是辅助费用的节省,大幅度降低了综合费用。
3.4间接效益更加明显
-460水平轨道大巷采用掘进机工序掘进26.6个月,如果采用炮掘每月按55m计算,完成进尺需要53.3个月,因此-460水平轨道大巷采用掘进机掘进比采用炮掘提前26.7个月完成施工,这为该矿-460水平轨道大巷的接替赢得时间。采用掘进机械化作业线后,将极大缓解紧张局面,就按保证1个年产30万吨的采煤工作面正常接替,吨煤利润按100元计算,可年创利润3000万元。硬岩掘进机投入开拓施工发挥了独有的作用,为缓解乃至彻底解决我们开拓工程欠帐和衔接紧张的被动局面,找到了一条有效途径。 3.5降低了人工成本和劳动强度
采用掘进机械化作业线后,在与炮掘同等人数的情况下,将比炮掘人均单进提高200%,每月人工费节省34500元。减少了打眼装药、放炮等环节,明显减轻了员工劳动强度。 4.改进方向探讨 4.1提高自动化程度
采用现代化测控技术,首先是掘进机操作实现自动控制,包括推进方向监控、切割电机功率自控调节、切割断面轮廓尺寸监控等;其次是实现掘进机工况监测和故障诊断监测。通过采用现代测控技术,实现机电一体化,可以最大限度地提高掘进机的使用效果,有利于改进和完善快速掘进技术。 4.2改变以往常规喷浆方式
传统喷浆的喷射材料均为混凝土,喷射混凝土施工,工作量大,
所产生的粉尘给人体带来危害。采用对人体无毒无害的新型薄喷材料,可有效降低施工工作量,减少施工时间,及时封闭围岩,降低对施工人员的伤害。 4.3临时支护
国内煤矿目前普遍使用的临时支护方式为前探梁支护。前探梁支护影响着掘进速度和施工效率,且安全性也不高。采用机载超前支护系统替代原有的前探梁支护,利用掘进机本身液压系统对其支撑,在不干扰掘进机的运动和截割作业功能的前提下,实现了机械化作业,可降低工人施工强度,提高了掘进效率,保障施工人员的人身安全。 5.结论
该矿是发展型矿井,由于近些年来矿井生产、扩建同时进行,生产区域衔接极度紧张。引进、推广新技术、新装备以加快掘进速度迫在眉睫。在-460水平轨道大巷投入使用硬岩掘进机,极大提高了巷道进尺效率,改善了作业环境,通过选用与其相配套的工艺及技术,已经取得了明显的综合效益。
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