桥梁体外预应力加固技术探讨
2024-01-20
来源:意榕旅游网
路桥・航运・交通 建材发展导向2010年06,E=J 桥梁体外预应力加固技术探讨 古铭 摘要:本文就体外预应力加固技术的发展历程,介绍国道102线滦县龙坡山大桥运用体外预应力索加固的实践经验_Lj教训,沦述 了体外预应力是连续梁桥类老桥加固的一种有效方法,以期为桥梁改造提供参考。 关键词:桥梁加固;体外预应力;连续梁桥 l引言 桥梁是公路的重要组成部分,桥梁的质量直接影响着行车 安全和公路的畅通。随着我国国民经济的飞速发展,各种重型车 辆不断出现,公路桥梁的负荷也日趋加重,有相当数量的桥梁处 于超期运营状态,加之旧桥部分结构老化、破损、开裂严重,对桥 梁结构的安全性、适用性及耐久性产生了很大的影响,不同程度 地造成桥梁承载力降低甚至丧失,严重危及桥梁的安全运营。因 此,如何对旧桥和危桥进行处理就成为目前所面临的重要问题。 如果全部拆除新建,不仅耗资巨大,而且影响交通,给国家造成 的经济损失将是无法估计的,也为我国的国情与财力所不容。而 桥梁的加固费用仅为新建费用的10~20%,采取有效的加固和改 造措施,提高桥梁的承载能力,延长其使用年限,以满足现代交 通对桥梁的客观要求,也不失为一种解决问题的办法。国外的统 计资料也表明,一些交通发达国家的桥梁建设重点已经转移到 了旧桥的加固与改造方面。因此,通过对既有桥梁有计划、有步 骤地进行维修加固,不仅能更好地为现代交通运输服务,而且能 为国家带来巨大的经济效益和社会效益。 近几年点针对公路桥梁上部结构常用的加固技术有:增大 构件截面加固技术、粘贴加固技术、体外预应力加固技术、改变 结构体系加固技术等。本文中主要介绍体外预应力加固技术的 实践经验与教训。 2体外预应力加固技术的简介 体外预应力加固技术的实质是以粗钢筋钢绞或高强钢丝等 钢材作为施力工具,对桥梁上部结构施加体外预应力,以预加产 生的反弯矩抵消部分外荷载产生的内力,从而达到改善旧桥使 用性能并提高其极限承载能力的目的。 体外预应力技术早期曾应用于加固工业与民用建筑,前苏 联在这方面做了较多工作。但由于预应力筋转向块构造设计困 难、耐腐蚀性差,体外预应力技术加固桥梁的维修养护费用很 高,未能体现其工程应用上的优越性,因而在20世纪60年代前 未能在桥梁工程中得到推广。随着技术的进步,20世纪60年代 后期,体外预应力筋耐久性及构造设计的一些问题部分得到解 决,为体外预应力技术的进一步发展奠定了基础,尤其70年代 美国和法国大量的桥梁加固为体外预应力技术的快速发展提供 了难得的契机。通过在桥梁加固中应用体外预应力技术,积累了 实践经验并获得重要参考数据,进一步完善了设计理论,为在建 设新桥梁时重新考虑使用体外预应力技术提供了依据。 由于体外预应力体系布置灵活,不仅可用来加固简支梁桥 ・406・ 和连续梁桥,还可用来加固拱桥和刚构桥等;不仅可刖来改善梁 的抗弯性能,还可用来改善构件的抗剪性能;不仅可用来进行整 体桥梁加固,而且可用于桥梁局部加固;不仅町用来加固桥梁的 梁部结构,也能用于加固桥墩及索塔等部位,具有良好的加固效 果及广阔的应用前景。 3滦县龙坡山大桥体外预应力索加固 2008年在国道102线的拓宽改造中对滦县龙坡山大桥进 行了体外预应力索加固的有益尝试。 国道102线龙坡山大桥旧桥建于1968年,其结构为普通铡 筋混凝土变高度连续梁桥外加一16m简支梁边跨,连续粱跨径布 置为16m+22.5m+22.5m+l6m,原设计荷载为汽车一13级。对老桥 进行详细的外观检查发现,该桥当时的施工质量非常好,经过 40多年的使用仍然基本保持完好,未发现明显的裂缝和损坏。 因此,当时决定对老桥进行适当加吲后继续使用。 为了明确判断该桥经过40多年的使用后的实际承载能力, 我们对该桥进行了详细的检测,包括进行动载和静载试验,为该 桥的加固或处理提供依据,具体分析数据如F: 3.1试验方法 3.1.1静载试验 (1)应变测量 全桥共选择五个截面,每个截面选择2片梁。采用电阻应变 片量测钢筋及混凝土的应变值。 (2)挠度测量 选择三个截面,每个截面选择2片梁,采用挠度计测量其跨 中的挠度值。 (3)试验荷载及加载工况 试验荷载采用4辆载重汽车,平均每辆总重D:15.2t。共采 用五种加载工况,两辆试验车前轮中心距为1.3m。第4_L.况为 偏载,行车道左侧和右侧(均偏离桥中心0.65m)各加载两次。汽 车的位置除注明尺寸外,均布置在各跨的跨中。 3.1.2动载试验 当加载汽车以40km/h的速度通过桥梁时,采用动态应变仪 记录截面2-2的动应变和动挠度,以便估计荷载的动载效应,并 测定结构的自振周期。 3.1-3材料的强度测定 采用回弹仪测定混凝土的强度等级。在实桥中截取钢筋试 件来测定钢筋强度及弹性模量。 3.2试验结果分析 建材发展导向2010年06月 3.2.1材料强度 混凝土强度共测定五个截面,每个截面测8 16个测区,每 个测区选择16个测点,其各截面最后评定的强度等级见表1。 钢筋共选取三根试件,其实测结果见表2。 表1各截面强度等级汇总表 强度等级1 C35 j C40 1 C35 f C40 】 C40 表2钢筋试件试验结果 试件编号 钢筋平均直径 拉断力 屈服强度 极限强度 弹性模量 (mm) (kN) (MPa) (MPa) (MPa) 1 13-25 60.4 295 438 2.3x10 2 1245 58.9 330 484 2.34x1O 3 12.73 89.8 440 706 2.54x10 从表1可以看出,支座处(1 3截面)的混凝土强度达到原设 计强度的C35,跨中处(2 4 5截面)的混凝土强度达到C40,远远 高于原设计强度的C35。从表2可以看出,根据现有规范其钢筋 达到I级钢筋的标准。 3.2.2弯矩与挠度分析 表3列出了各截面弯矩的计算值与实测值的比较(表中只 列出弯矩最大的一种工况值)。 表3各截面弯矩值(单位:kN・m) 截面 各工况实测及计算值 按规范规定的计算值(包括恒载) 实测 计算 比值 工况 实际抵抗力矩 汽一超20 挂一120 l -221 —285 0.775 1 —2960 -28l3 -2460 2 +130 +201 0.647 1 +690 +1O71 +1O10 3 —257 —267 0.963 1 —2960 —2482 -2280 4 +147 +215 0.684 2 +690 +1036 +990 5 +169 +261 0.648 5 +1609 +1730 +1697 表4列出了各跨中截面各工况实测的挠度值及相应的计算 值。 表4各跨中截面挠度值(单位:cm) f2 f4 £5 工况 实测 计算 比值 实测 计算 比值 实测 计算 比值 1 +0.791 +1.066 0.742 0.433 -0.524 0.826 2 -0.543 -0.712 0.763 +0.5l2 +O.609 0.841 3 _ro.269 +o_420 0.640 _r0.172 +0.116 1.483 5 +0.123 +O.196 0 623 从表3、表4所列各工况实测与计算值的比较中可以看出, 除极个别点外,各实测值均比计算值小,其比值多数在0.8以 下。实测值与计算值在定性上以及在规律上都是正确的,换句话 说试验的结果是可信的。 表5各跨跨中挠度值(包括恒载)(单位:cm) 汽一超2O 挂一120 规范规定允许值 F2 3.137 3.497 3.375(4.500) F4 2.272 2.633 2.267(3.200) F5 1.197 1.444 2 267(3.200) 注:括号内数值为挂120荷载F的允许值。 从表3、表4、表5可以看出:连续梁各跨中截面不能承受 324国道改造工程所要求的荷载等级(汽一超20),而各支座截面 可以承受汽一超20荷载。各跨中挠度除4—4截面稍微比规范规 定允许值大外,其余均在规范规定的允许值范围内。 3.2.3动载试验分析 根据2—2截面动载试验振动曲线和动挠度曲线(图略),其 自振频率为3.034Hz,其动力系数为K=1.118。 3.3加固方案与施工工艺 路桥・航运・交通 3_3.1加固方案 根据以上的检测结果和分析,并考虑到该连续梁为变截面 (跨中梁高0.8m,支座梁高1.8m)的特点,决定采用直线型体外 无粘结预应力钢绞线对老桥进行加固。按正截面抗弯强度要求 进行计算,每片梁梗两侧各设置一束预应力筋,每束为4根7+5 的钢绞线,钢丝束的位置距梁顶66cm。采用超张拉工艺,每根钢 绞线张拉吨位为164kN。 经计算加固后跨中两个截面每片梁的实际抵抗力矩为 1378kN・m(大于1071kN・m,比值为1.287),支座两个截面每片 梁的实际抵抗力矩为一3744kN・m(绝对值大于一2813kN・m的绝 对值,比值为1.331)。这样跨中和支座各截面的抵抗力矩均有相 当程度的提高,均能满足汽一超2O的荷载等价要求。 3.3.2工艺特点 由于连续梁与桥台胸墙、简支梁端之间只有5cm,两端张拉 的操作空间受到限制。因此,经特殊设计,在三号墩附近设置特 制的游动锚板,通过游动锚板进行张拉,而连续梁两端则作为固 定端。 加固时钢绞线采用刚性钢套管,固定在梁肋两侧。 3.3.3施工流程 (1)用砂轮切割机截断钢绞线,注意预留lm的工作段; (2)剥除固定端及张拉端一定长度的钢绞线外pe管,然后用 煤油等将剥除pe管部分的钢绞线上粘附的矿物油脂清洗干净; (3)将同束四根钢绞线编好号,平行地穿过刚性钢套管,利 用支撑托架将钢绞线托平; (4)把相应编号的钢绞线依次对应地穿过固定端锚板,装上夹 片,仔细清楚夹片与锚板锥孔上粘附的杂物,用挤压机打紧夹片; (5)安装千斤顶,接通油管油泵电源,用架子将千斤顶放平 垫稳: (6)待端锚板下找平的环氧树脂砂浆强度达到C40以上后 进行张拉施工; (7)为尽量消除每片梁之间由于施加应力产生相对变形引 起剪应力,引起预应力损失,采用分批张拉方案,即按下列操作 过程进行: 第一批: 8con10% 8con1/3_(5min)锚固 第二批:8conl/3 6con1o09 超张拉吨位 (5min)conl00% (8)做好每次张拉吨位的施工记录,包括实测伸长值,实测 压力表值及实测回缩值: (9)用于张拉的工作段钢绞线留用今后调整应力不切除,用 防水胶布包裹,并外用环氧树脂砂浆包裹; (10)在梁梗上下大设膨胀螺栓,承托固定游动锚板及钢绞 线: (11)张拉完毕后用环氧树脂砂浆包裹各锚板锚头,钢套管 涂上防锈漆。 3.4存在问题 龙坡山大桥加固后使用了两年有余,一直使用良好。2010 年4月在桥梁病害调查中突然发现有一束预应力钢绞线下垂, 经进一步调查发现桥头端有三根钢绞线滑丝,游动锚处一根钢 绞线断裂。经过深入的研究,我们得出如下结论: (1)原方案锚具选型失误。原方案所用端部锚具为挤压锚, 挤压锚在体外无粘结情况下其最大预应力度只能用到0.48,正 路桥・航运・交通 建材发展导向2010年O6月 对路桥过渡段施工技术的探讨 李荣幸 摘 要:本文结合已使用的等级公路特别是高速公路中常见的道路病害,分析了路桥过渡段路基路面常见病害产生原因的基础上 提出了施工质量控制措施,仅供同行参考。 关键词:路桥过渡段;防治措施;施工技术 1前言 高速公路和城市的迅猛发展,公路桥梁和城市立交桥大量 兴建,由于我国各相关行业对桥梁结构的设计比较重视,虽然技 术已相当成熟,但相对而言,对路桥过渡上的路基路面研究显得 十分薄弱。 等级、路面类型、台阶高度、车辆种类和行车速度而异。 高速公路线形标准高,桥头引道路堤高,极易产生沉陷和变 形,出现桥台与引道错台、桥台路基.F沉、路面裂缝、不平,甚 积水等病害。这些病害使快速行驶的车辆颠簸、振动、跳车,产牛 噪音。 常见的道路病害表现为路面在台背回填处出现沉陷或断 2.2设置搭板 搭板的设置,在搭板长度L范围内,在车辆荷载作用卜,路 裂,车辆通过台背回填处跳车。桥面平整度差、早期损坏较普遍 和桥台路基沉陷问题长期以来一直未得到根本的解决。 面的弯沉逐渐变化,但这种方法给实际施工带来很大困难。第二 种方法是采用预留反向坡度,即搭板与桥台连接处标高‘致,而 2路桥过渡段路面施工技术 2.1路桥过渡段路基路面施工常见病害分析 在桥涵、通道等构造物与两端路堤联接的路桥过渡段,路 与路面连接端则高于设计标高,形成一个预留的反向坡,坡度大 小根据路桥之间的沉降差而定,此法的关键在于考虑路线纵断 面平顺的前提下,确定沉降差和预留反向坡度。 2.3未设置搭板 目前,国内高等级公路在大中桥头处均设置搭板,但搭板‘ 旦破坏,不仅严重影响车辆的正常通行,而且施工难度大、维修 费用高。德国、意大利等国在桥头处不设置搭板。如果没有设置 搭板,则应对台后填筑作周密设计和认真施工,对填料和压实应 ◆l,l◆●1,1●●,il,l◆l,lI◆lli, ̄l, r◆◆●,lI●◆ilil●I◆I◆◆I◆● 基、桥涵常因不均匀沉降而出现台阶,当此台阶达到一定数值, 会使行车产生明显的颠簸跳动。由于车辆荷载的作用,一般的台 阶呈现中间低两边略高的形态。桥涵两端台阶的产生和形成,使 车辆的行驶速度受到不同程度的影响。车速的降低幅度视公路 ◆◆【l●●・◆i●i◆i◆i●i● ◆●◆◆●◆l,l◆lli, ̄,ll◆●◆◆◆ ●常为0.45,而该桥的实际预应力度为0.63,远远超过了挤压锚所 能承受的范围。 0W1 v工怍 H / …. BM15盯锚扳 (2)预应力筋的套筒使预应力筋具有了更大的活动余地,且 固定较差,由于长期的动载引起的振动疲劳也是造成滑移、断裂 的因素之~。 ,; 。 /—~ (3)游动锚的固定较差。 : Y 3.5体外预应力加固体系的修复与改进 根据以上分析,我们制定了龙坡山大桥体外预应力加固体 系的修复与改进方案,具体如下: (1)预应力束的平纵位置与原方案相同; 张拉端锚具组装简图(A图) 说明:图中尺寸以mm计。 \ 对 ,_ 竺 固定端锚具组装简图(B ) 锚具布置示意图 做好固定措施。 根据以上修复与改进方案,我们对所有8根体外索都进行 了更换。 (2)取消中间的游动锚改用通长索,桥台端作为张拉端,另 一端作为固定端; (3)端头锚具改用夹片锚,固定端在安装夹片锚后再挤压P 锚,张拉端在夹片锚后安装压板,用空心螺杆压紧夹片,作为防 4结论 (1)根据龙坡山大桥体外预应力索加固的实践,我们认为体 外预应力索是连续梁桥老桥加固的一种有效方法。 (2)采用体外预应力加固老桥时,必须根据体外预应力索的 松装置(见下图)。 定瑞 的布置采用正确的锚具,以避免预应力索滑丝而失效。 (3)采用体外预应力加固老桥时,体外预应力索以采用通长 索为宜。 (作者单位:河北路桥集团有限公司厦门分公司) 龙坡山桥连续梁锚具布置简图 (4)取消原体外索的钢套管,改用聚乙烯塑料进行包裹,并