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热卷箱夹送矫直辊的控制

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维普资讯 http://www.cqvip.com 2007.10 巷籀 遴 鹈竣接 1 前言 莱钢热卷箱是由加拿大HATCH公司提供的技 术许可设计制造的,其控制系统由国内自行完成。该 热卷箱是世界最新的第五代产品,工艺先进,控制复 杂。其中夹送矫直辊对开卷时开出的带钢进行夹送 和矫直,为后续工序提供平直的中间坯,保证飞剪和 精轧机稳定可靠的工作。夹送矫直辊根据生产工艺 要求要在压力控制模式和位置控制模式之间动态切 换,这就对控制系统提出了较高的要求。控制系统要 实时计算辊缝和压力的实际值并控制液压比例阀调 整设备到设定位置或压力。 2夹送矫直工艺过程 夹送矫直辊上下共有4个辊(见图1),下辊固 定,上辊安装在同一个框架上,由一个比例换向阀和 一个比例压力阀共同控制操作侧和传动侧的两个并 联管路的液压缸完成上辊框架的驱动。 上夹送辊 图1设备布置 卷取好的热钢卷在1号托卷辊(包括1A托辊 和1B托辊)上进行开卷。在卷取尾部定位完成时设 定夹送辊辊缝为中间坯厚度加上穿带偏差,头部通 过夹送辊时转入压力控制,将头部以稳定的速度送 入飞剪切头;切头完成后再转成位置控制,辊缝为中 间坯厚度加上一个固定的矫直偏差值,直到开卷结 电 巡 基 ELECTRONIC TEST ■(山东莱芜钢铁集团自动化部271104)王继红 束;开卷结束时设定下一卷的头部穿带辊缝为中问 坯厚度加上穿带偏差。 2.1开卷到头部通过夹送矫直辊 在这过程中夹送矫直辊采用位置控制方式在上 一卷开卷尾部开出夹送矫直辊时,热卷箱要根据下 一卷带钢的厚度对夹送矫直辊辊缝进行预设定,在 卷取尾部定位完成时再次设定辊缝为中问坯厚度加 上穿带偏差。为了使开出的头部顺利进入夹送辊,穿 带偏差为+50mm,同时开尾辊反向旋转协助翘得较 高的带头通过夹送矫直辊,直到中间坯头部通过夹 送矫直辊(见图1中位置1)。 2.2夹送到飞剪完成切头 当中间坯头部通过夹送矫直辊,在热金属检测 器检测到信号后,夹送矫直辊立即切换到压力控制 方式,夹持中间坯送入飞剪进行切头,夹持压力为带 钢宽度x2MPa/m。送入飞剪的速度是根据飞剪要求 而设定的固定的速度1.5m/s,以保证飞剪稳定可靠 的完成切头动作。在夹送的的同时矫直辊对中间坯 进行矫直。 2.3矫直剩余带卷 飞剪切头完成后通过网络将切头完成信号传送 到热卷箱控制器,热卷箱在收到信号后将夹送矫直 辊转换到位置控制方式对中间坯进行矫直。此时的 辊缝设定在中间坯厚度加上矫直偏差,矫直偏差为+ 25mm,同时开卷速度开始跟随精轧机传来的咬钢速 度,在精轧机咬钢后一直跟随轧机给定的速度。这种 状态一直保持到开卷完成.或者操作员的特殊干预。 2.4特殊情况处理 在开卷中由于后续设备原因中断开卷,可以由 飞剪切断中间坯,由热卷箱将剩余中间坯回卷成卷, 如果带卷不在1号托辊上,要将带卷移至1号托卷 辊上,便于再次开卷或取出钢卷。 夹送辊可以手动压下帮助从精轧机退出中断轧 制的中间坯。 维普资讯 http://www.cqvip.com 虞羼攮瑗与实践 3控制方法 通过电信号控制比例换向阀和比例溢流阀完成 上辊框架的控制。在操作侧和传动侧的两个液压缸 内都装有内置式的直线位移传感器用来检测液压缸 的行程.再由控制器通过计算得出上夹送辊的位置 及上下辊辊缝。在液压回路上设有二个压力传感器 分别检测液压缸有杆腔和无杆腔的压力,可以计算 出夹送辊的夹持力。参见图2。 在控制器内使用二个PID闭环控制功能块,分 别用于位置控制和压力控制。根据需要进行切换配 合完成位置或压力控制。 图2 液压回路及传感器 3.1控制条件 控制器采用西门子S7—400系列PLC。 控制器通过选择内置安装在液压缸内的位移传 感器检测液压缸的行程,在两侧的传感器均正常的 情况下取二者的平均值作为机构行程计算依据,在 一支传感器故障的情况下取用正常的一支传感器数 值作为机构行程计算依据。通过解析法计算出上下 夹送辊的辊缝值。 控制器通过计算两个压力传感器的差值得到上 下夹送辊的压力。 输出采用电流信号控制比例换向阀和比例溢流阀。 2007,l0 主控 PID 位置 量 程序 控 压力 化 接 模式 制 计算 功 口 选择 功 能 能 模 板 给定 块 块 图3 电控系统 所有模拟量输入输出都通过量化功能块量化成 工程量纲后进行计算。 3.2位置控制方式 采用一个PID功能块进行位置控制。给定值是 目标辊缝值.反馈值是计算出的实际辊缝,输出控制 比例换向阀。 功能块主要的参数设定如下: 选择比例、积分有效,不使用微分; 比例增益:75 积分时问:15s 死区控制:0.25 扫描时间:30ms 手动输出:一1500 辊缝给定 PIDH比例换向阀H液压缸 位移 实际辊缝 实际辊缝计算H位移传感器 图4位置闭环控制 3.3压力控制方式 采用一个PID功能块进行压力控制。给定值是 目标压力,反馈值是计算出的实际压力,输出控制比 例溢流阀。 功能块主要的参数设定如下: 选择比例、积分有效.不使用微分: 比例增益:1500 积分时间:3s 死区控制:0.05 扫描时间:30ms 手动输出:16000 压力给定 压力控St]eIDH比例溢流阀H液压 压力/位移 实际压力 实际压力计算H压力传感器 图5压力闭环控制 屯蚤迦 基 ELE rF哟INIC TEST 维普资讯 http://www.cqvip.com 2oo7.10 3.4位置控制与压力控制的配合 在位置控制方式下,要求具有系统压力,这就要 求比例溢流阀调整到比较高的压力,利用压力控制 PID功能块的手动输出控制比例溢流阀的输出压 , ,r挂鼍 力,此时设置压力控制PID功能块的手动控制有效。 在压力控制方式下,要求有一定的流量为液压回 路提供压力油,流量的大小可以控制机构的执行速 度,利用位置控制PID模块的手动输出控制比例换向 广 f 二.阀,此时设置位置控制PID功能块为手动控制有效。 这样就可以做到在位置控制和压力控制之间进 行无扰动的切换。 九 一二 二竺 T/s 360 图6位置和压力曲线 4实际应用效果 采用上述控制方法对热卷箱夹送矫直辊进行控 位置闭环对热卷箱夹送矫直辊进行控制,将复杂的 位置与压力控制简化成相对简单的独立控制,在实 际应用中完全满足工艺要求,同时降低了对控制器 的要求,也降低了系统的调试及维护难度。 制,取得了良好的效果。位置控制平稳高效,控制精 度和响应速度均满足使用要求。压力控制也完全满 足控制要求,见图6。图中辊缝Gap变化平滑稳定, 压力P响应快速,辊缝和压力同时波动是因为上翘 的带尾通过夹送辊引起的。通过莱钢热卷箱的实际 应用,完全达到了预期的控制效果。 [1]Carl McKenney.Laiwu Description of Operation R0.Canada: Hatch Stehech,2005. 参考文献: [2]施妙根顾丽珍.科学和工程计算基础.北京:清华大学出 5结束语 通过采用两个相对独立的闭环控制——压力和 版社.1999. [3]雷天觉.液压工程手册[M].北京:机械工业出版社, 1990. 剿蹩喇 孥 剑 澳 。 — 泰克公司日前宣布 为测试和验证PCI Express(PCIe)1.0和2.0设计推出新的TLA7S16和 TLA7S08串行分析仪。泰克新的串行分析仪产品提供了详细的PCIe 2.0协议信息及跨总线分析功能。它 们增强了PCIe测试解决方案,使得开发下一代高速计算平台成为可能。。 PCI Express 2.0增强了计算机、存储器和通信领域产品的性能。其主要增强功能是把速度从2.5 Gb/s 提高到5.0 Gb/so PCIe 2 0最大的验证挑战是以两倍的速度捕获信号,验证电源管理,执行跨总线分析。 对于电源管理,它需要动态协商使用的通路数量或“链路宽度,’(最多l6路)、链路速度(2.5 Gb/s一5.0 Gb/s) ̄l 空闲状态 才可以尽量的节约能耗。电源管理在系统中至关重要j这样笔记本电脑才可以延长电池工作 时间棚服务器系统才能够节约能量。 。 。 ≮ 一 PCIe 2.0是_种三层架构,分为物理层(电气子块和逻辑子块)、数据链路层和事务层。物理层的逻辑 子块是负责进行链路宽度、初始化和速度协商的。数据链路层是保证发送到链路上的数据的正确性以及 数据在链路上被可靠地分组传送。事务层是进行建立请求,结束交易、分组流量控制和消息传送的。 屯 塾 EL|三CTRONICTEST 

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