热力发电
V01.42No.6
2013年6月THERMALPOWERGENERATION
Jun.2013
汔舱笈电机国异常德劲分衍厦处理
卢双龙,周忠涛,张才稳
湖北省电力公司电力试验研究院,湖北武汉430077
[摘
要]对某汽轮发电机组异常振动原因进行了分析,认为其主要是因油膜振荡、动静摩擦
和电气故障所致。对此,通过调整汽轮机转子中心、轴承参数、轴承标高和发电机气隙后,使该机组振动故障得以消除。此外,在机组轴承稳定性较差的情况下,外界扰动易激发油膜振荡故障的发生,因此在消除油膜振荡时,应同时考虑减少外界扰动和提高轴承稳定性。
[关
键
词]汽轮发电机组;油膜振荡;动静摩擦;电气故障;振动
[文献标识码]B[文章编号]1002—3364(2013)06—0085—03
[中图分类号]TK268.+1
[DOI编号]10.3969/j.issn.1002—3364.2013.06.085
Abnormalvibration
ona
turbogeneratorunit:analysisanddisposal
LUShuanglong,ZHOUZhongtao,ZHANGCaiwen
ElectricPowerTest
ResearchInstitute,Hubei
ElectricPower
Company,Wuhan
430077,HubeiProvince,China
Abstract:Analysisandfaultdiagnosis
werepresentedindetail.Suchfactors
on
abnormalvibrationoccurred
ona
turbogeneratorunit
as
oilfilmoscillation。staticanddynamicfrictionandelectri—
rotor
center
calfaultswereconsidered
as
themainreasons.Byadjustingthe
position,bearingpa—
rametersandelevation,andthegeneratorairgap,thevibrationfaultwaseliminatedsuccessfully.Besides,theexternaldisturbance
can
alsoresult
inoilfilmoscillation.Soreducingtheexternal
disturbanceandimprovingthebearingstabilityshouldbebothconsideredduringtheoilfilmOS—cillationelimination.Keywords:turbo-generator
unit;oilfilmoscillation;staticanddynamicfriction;electrical
fault;
regulation;rotorcenter;bearingelevation;generatorairgap
1振动故障
某厂3号机组自2011年5月发电机检修以来,频繁发生突发性振动。为全面分析机组振动故障原因,现场布置速度传感器测试汽轮机轴承瓦振,并在3号、4号轴承外侧布置涡流传感器测试发电机转轴振动。测试结果见表1。表1可以看出,该机组在发电机转速为2但在2
960
中3x轴振变化最大,在几秒钟内由80弘m突增至
300
pm以上。并网带负荷后,轴系振动进一步恶
化,其中3z轴振高达500弘m,4号瓦振也在50弘m
以上。
表1振动测试结果【通频)
Table1
Thevibrationtest
results
I‘m
r/min之前,3z、4z轴振不大
于82btm,1~4号瓦振不大于5肚m,轴系振动较好。
960
r/min之后,轴系振动发生明显变化,其
收稿日期:2012—6—16
作者简介:卢双龙(1984一),男,辽宁铁岭人,硕士,主要从事汽轮发电机组振动故障的诊断与调试。
E=mmi:
shuanglon919840225@163.corn
热力发电2013年
2机组起动过程振动分析及处理
2.1原因分析
20弘m,轴颈晃度也不大。因此,该机组外界扰动并不大,说明轴颈扰动不是诱发机组突发性振动的主要原因。
(2)由轴承润滑理论可知,轴承比压、顶隙、侧隙、标高等是影响轴承工作状况的主要因素。机组检修资料表明,3、4号轴承顶隙450nm,发电机转子比汽轮机转子低15“m。该发电机轴承为圆筒瓦,当轴瓦顶隙偏大时,极易导致轴瓦失稳,产生自激振动[3]。由于3、4号轴承顶隙已超过厂家上限标准360肛m,说明轴承顶隙超标是导致机组发生油膜
该机组的振动故障主要具有以下特征:
(1)振动以低频分量为主。频谱分析表明,在突发性振动前,振动以工频分量为主;在突发性振动后,振动频谱中除工频分量外,还出现了幅值较高的低频分量,成为主要频率分量(图1、图2)。
250E200
,150
攀100彗50
●
:JL
0
05.、
l0Y
l5、
20X
振荡故障的主要原因。但该机组3、4号轴承顶隙偏大现象一直存在,说明轴承顶隙超标并非诱发机组油膜振荡故障的唯一因素。检查机组轴系中心结果表明,轴系中心发生明显变化,发电机转子比汽轮机
after
3xvibration
化频
图1突发性振动后3工振动频谱
Fig.1
Frequencyspect
theabrupt
rumof
vibration
转子低125“m。由发电机转子严重偏低说明,3号
轴承承载能力不足,由此导致3号轴瓦稳定性进一步降低,这是导致机组发生油膜振荡故障的另一个主要原因。
根据分析提出,找正机组轴系中心,并将圆筒瓦
250
g200
,150≤100善50
0
05f
,0f
jjl?
20l’
f^频
改为椭圆瓦,以提高轴瓦的稳定性。处理后,3、4号轴承顶隙300“m、侧隙250bLm,发电机转子比汽轮机转子高15um。机组在升速至3中未出现低频振动。
000
图2突发性振动后4工振动频谱
Fig.2
Frequency
spectrum
of4xvibrationafter
r/rain过程
theabrupt
vibration
(2)振动对转速较敏感。试验表明,当机组转速
升至2
960
3机组带负荷过程振动分析及处理
3.1低负荷下不稳定振动分析
在带负荷初期,除3z轴振逐渐降低外,其余各点变化不大。但带负荷运行一段时间后,轴系振动发生明显变化。其中,发电机定子振动变化最大,由带负荷初期的15肛m逐渐爬升至70弘m以上。在降负荷过程中,发电机定子振动并未立即降低,反而进一步爬升。在停机过临界转速时,3z、4z轴振高达500“m,3、4号瓦振也在80肛m以上。
在带负荷过程中,振动幅值和相位变化以工频分量为主,这完全符合动、静碰摩故障的振动特征[4],说明该机组在带负荷期间出现了动静摩擦。从摩擦程度上来看,在带负荷初期符合轻微摩擦规律,此时转动部件和静止部件处于时而接触、时而脱离的状态,振动并未出现明显恶化。在带负荷后期,发电机定子振动逐渐增大是摩擦程度由轻向重发展的结果,此时属于动、静部分始终脱离不了接触的重度摩擦,由此导致振动增大,从而又加剧了摩擦,在振动与摩擦之间形成了恶性循环,这种摩擦会使转子产生热变形,造成新的不平衡,导致停机过临界转
http:f}rlfd.periodicals.net.erl
r/rain时,轴系发生突发性振动,而在转r/min以下时,轴系振动恢复正常。
速降至2
900
(3)轴承声音异常。在突变性振动后,机组的3、4号轴承声音明显异常。
因此,判定该机组振动故障为典型的油膜振荡。由于3z轴振信号中21.75Hz分量为200“m,4z轴振信号中21.75Hz分量仅为10肚m,说明该机组振动故障起源于3号轴承,并由此波及轴系其它轴承。
2.2振动治理措施及效果
轴承自激振动一般由轴颈扰动过大和轴承稳定性差[1]两方面原因引起。
(1)对于旋转机械而言,轴颈晃度、转轴振动、转轴弯曲等是影响油膜振荡的外界条件[2]。该机组在过临界转速时,3z、4z轴振未超过80肚m,说明发电机转子一阶平衡状况较好,可以排除发电机转子存在弯曲的可能;在突发性振动前,3z、4z轴振均小于80“m,转轴振动并不大,说明转轴振动不是诱发机组发生油膜振荡的因素;3号、4号轴颈跳动均小于
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第6期
卢双龙等汽轮发电机组异常振动分析及处理
87
速时振动异常增大。
在处理摩擦振动时,摩擦部位的正确判断尤其重要。在3z、4z轴振变化过程中,发电机定子振动也同步变化,说明摩擦部位在发电机本身。从结构上来分析,摩擦部位很有可能在发电机端盖处。通常摩擦点附近振动矢量波动和变化量最为明显,距离摩擦点越远,振动矢量变化幅度越小。由于3z轴振变化较大,4z轴振变化相对较小,说明摩擦部位在3号轴承附近,由此可以确认摩擦部位在3瓦端盖处。在盘车状态下将3号瓦端盖拆开,发现转轴表面有明显摩擦痕迹,端盖严重磨损,从摩擦痕迹上看,该机组在端盖处已发生多次较严重的动静摩擦。拆掉发电机端盖,连续盘车4h后,机组再次起动。在带负荷过程中,各轴承振动工频幅值和相位变化不大,说明拆除发电机端盖后,不稳定振动现象明显改观。
3.2高负荷下低频振动
在并热网前轴系低频振动小于2肚m,并热网后3z轴振出现了30扯m的低频分量,将润滑油温升至42℃后,低频分量基本消失,轴系振动恢复正常。但在高负荷运行过程中,3z轴振再次出现了50Ⅱm的低频分量。说明该机组油膜振荡故障并未完全消除,需要停机处理。
3.3发电机解列后振动突变
发电机解列后,机组在停机过程中轴系发生了振动突变。频谱分析表明,在振动突变前、后工频分量变化不大,2倍频分量变化较大。其中,发电机定子振动变化最大,在几秒钟内其振幅由16肚m降至
1
摩擦。另外,在带负荷运行过程中,发电机气隙不均匀即导致了发电机定子振动,同时还导致了发电机端盖同步振动,这也增加了转子与端盖发生摩擦的可能。因此,该机组气隙不均匀现象不仅是导致发电机定子振动的主要原因,也是导致机组频繁在端盖处发生摩擦的主要原因。
4治理措施及效果
综上所述,由于动静摩擦和电气故障的存在,将提供一定的外界扰动力,在轴承稳定性较差的情况下,极易激发油膜振荡故障的发生,这是导致机组频繁发生油膜振荡的外在因素。对此,提出了以下处理措施:(1)3号轴承标高抬高50肚m;(2)3、4号轴承顶隙减至250bLm以下;(3)发电机定子向左平移
0.5
mm等。
上述措施实施后,机组在带负荷过程中,3x、4x
轴振信号低频分量始终小于2p.m,说明该机组油膜振荡故障基本消除。在此后长时间运行过程中,该机组再未发生过突发性振动现象。
5结论及建议
(1)某厂3号机组异常振动主要由油膜振荡、动静摩擦及电气故障所致,现场通过调整转子中心、轴承间隙、轴承标高和发电机气隙后,成功消除了该机组振动故障。
(2)在轴承稳定性较差的情况下,外界扰动容易激发油膜振荡故障的发生,在消除油膜振荡故障时,应同时考虑减少外界扰动和提高轴系稳定性。
(3)分析机组振动故障原因时,在注重转轴与瓦振的同时,也应注重静止部件的振动,全面了解机组各部件振动状况将有助于深人分析机组振动原因。
[参
出版社,2008.
ZHAGNXueyan.Vibrationdiagnosisforturbo-genera—
tor
btm。在发电机解列瞬间,轴系振动立即发生变
化,两者之间无时滞性,这种现象说明振动主要由电气缺陷引起。对于发电机而言,常见的电气缺陷主要包括转子线圈匝间短路、转子与定子之间空气间隙不均匀等[5‘6]。由于振动以2倍频分量为主,说明该发电机很可能存在气隙不均匀的电气故障。对发电机气隙的测量结果表明,发电机左侧气隙
7.0
考文
献]
D-I张学延.汽轮发电机组振动诊断[M].北京:中国电力
mm,右侧气隙8.0mm,左侧比右侧小1.0
mm,
units[M].Beijing:China
ElectricPowerPress,2008
说明该机组确实存在气隙不均匀现象。
进一步分析发现,该机组端盖磨损方向与发电机小气隙方向基本一致,这说明两者之间有较大关联。这是因为,该发电机左侧气隙偏小,转子与端盖之间的间隙也偏小,机组起动后,在轴承油膜力的挤压作用下,转子会顺转动方向偏移,转子与端盖之间的间隙将进一步变小,导致机组在端盖处发生动静
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(下转第102页)
http://rlfd.periodicals.net.ca
102
热力发电
2013焦
图1
Fig.1
皮带机导料槽无动力除尘原理
removal
principleofthebelt
conveyor
chute
Nonpowerdust
料槽出口
图2
Fig.2
Nonpower
皮带机导料槽无动力除尘结构
dust
removalstructureofthebeltconveyorchute
台山电厂采用无动力除尘装置改造后,导料槽未再发生喷粉现象,碎煤机室现场环境明显改善,粉尘浓度下降至4mg/m3以下,彻底根除了碎煤机室扬尘大、粉尘浓度超标的问题。
[参
考
文
[2]GB50431--2008,带式输送机工程设计规范[s].
GB
50431—2008。Engineering
conveyor[S].
designspecificationfor
thebelt
[33
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第2部分:生产性粉尘监测Is].
献]
thebeltconveyor
DL/T799.2—2002.Labor
technological
environment
monitoringindustry.
specificationofelectric
power
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[S].
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diagnosis
for
rubbing
between
2007(inChinese).
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