推进工艺秤稳定、准确运行工作总结
近期,我部结合信息化建设需求,逐步规范和加强工艺秤的管理,现将有关工作简要总结如下:
一、制定相关方案、办法,推进工艺秤规范化管理
近两个月,计量信息部多次牵头召开现场会和专业会,与分厂共同对工艺秤的运行状况、存在问题、是否满足信息化建设需求等进行现场检查、调研,梳理。成立了推进小组,明确了职责,先后制定下发了《进一步加强仪表、工艺秤管理的有关规定》、《推进工艺秤稳定、准确运行实施方案》、《推进炼钢合金料秤稳定、准确运行的管理办法》、《推进工艺秤稳定、准确运行的管理办法》、《工艺秤检定管理办法》、《2013年关于提高物资计量精度的管理办法》,每月月初下发当月工艺秤工作安排,过程中进行检查、督促,下发整改通知单,月末前召开月总结会,对工作进行通报和考评。
二、增设和改造工艺秤并完善部分工艺秤功能,满足信息化建设需求
经推进小组反复研究、确定,结合宝信及外聘专家意见,敲定了需新增工艺秤及完善工艺秤功能的事项和内容。
改造的秤包括:一炼钢加料新、旧百吨天车秤;加料2#、3#天车秤;100t吊包跨2#天车秤;1#铸机、2#铸机、4#铸机的钢包转台秤(共6台)。
新增的秤包括:一炼钢的35t转炉吊包跨2-5#天车秤(经讨论:视转台秤改造情况,缓上)。二炼钢的吊包跨1#天车秤(80t)。
需完善功能的秤包括:一炼钢的35t转炉合金料秤的累积功能实现及信号进入PLC;合金料秤和辅料秤接线盒改型。二炼钢合金料秤的累计功能实现;铁水称量车称量箱改型:加料跨和吊包跨共5台210t天车秤增设高度补偿装置;铁水倾翻车电子秤、75t脱硫储罐秤改型为无码标定模式;联系厂家恢复吊包跨210t天车秤2套大屏幕显示仪。
以上工作,能马上开展的已完成,剩余的已报请公司领导批复。
三、加强和规范检定和校准工作,提高工艺秤运行精度
按期、按规程对工艺秤进行检定和校准是保证工艺秤运行精度的必要保证。我公司工艺秤数量多(340套)、类型多、现场条件复杂、与生产结合紧密,针对这些情况,制定下发了《工艺秤检定管理办法》。将工艺秤按规程划分为:首次检定、随后检定和使用中检定。检定计划划分为:年度计划、月计划、临时计划,年度计划每年1月5日前下发,月计划每月3日前下发,有特殊要求时下发临时计划。检定和校准周期,原则上确定为半年,与工艺、生产、安全、质量联系密切或特别重要的工艺秤的检定周期确定为三个月,正常生产时不具备检定条件的工艺秤,可以选择在定修期间进行检定。另外,以下情况需临时检定或校准,包括:工艺秤经过大修、出现故障并处理后、存有准确度争议、需要检定或校准来分析原因。对检定、校准方式做出明确规定,包括:实物、砝码(20kg、1t)、挂码、链码、测力仪、基准物(替代物)、与计量秤比对、跑盘等,检定时按现场条件确定。
按照以上要求,利用一炼钢检修机会,使用20kg砝码检定了钢辅料秤5套、合金料电子秤14套。采用与检斤轨道衡比对方式,校准了加料跨1#、2#天车秤、新百吨、旧百吨天车秤。采用基准罐比对方式校准了3#双钩天车秤、20t天车秤、铁水称量车、5#铸机钢包转台秤(2套)。使用大砝码检定了加料2-5#天车秤。
另外,利用二炼钢检修或单炉生产的机会,采用基准罐比对方式校准了倒灌区域3台210t天车秤、脱硫区域2台210t倾翻车秤、75t脱硫储罐秤、吊包区域2#、3#210t天车秤。利用大砝码检定了冷料区域2台32t天车秤、2台20t天车秤;脱硫区域2台给料罐秤。利用20kg砝码检定了18台转炉合金料秤。
通过检定结果看,各工艺秤运行状况较好,能够满足炼钢生产和工艺要求。
另外,利用废旧钢包和钢坯分别制作了校准天车秤用的基准罐和基准坯,并通过计量秤检出重量,为日常试秤创造了条件。
四、加强工艺秤的运行及日常保养管理
日常的点检、巡检、维护、维修,常态化的保养是工艺秤长期稳定准确运行的必要条件。因此,近期我们也加强和侧重了这方面的管理,先后开展了如下工作:
1、利用一炼钢检修机会,更换了3#冷料双钩天车秤传感器(4只),恢复了该秤的使用。
2、处理了二炼钢倒灌区域铁水称量车称量箱易卡的问题。
3、处理了二炼钢部分斗秤存在上(下)振动筛软连和称重仓之间的硬性拉伸问题。
4、处理精炼炉部分振动给料机固定拉杆存在的问题(给料机下沉与称量装置接触)。
5、恢复了一炼钢所有斗秤的软连接装置,从源头上治理向秤上落灰的问题。
6、督促一炼钢厂实施卫生清扫交接班制度,合金料秤现场卫生已焕然一新,为工艺秤的运行创造了良好的外围条件。
五、加强工艺秤的过程管理及考核
工艺秤的长期稳定、准确运行并非一朝一夕、靠突击整改就能实现的,同时生产的连续性、外围条件的多变性都需要加强工艺秤的过程控制及管理。另外,相关责任单位的重视程度、执行力也是决定工艺秤能否长期稳定、准确运行的关键,通过以下情况可见一斑:
1、一炼钢钢辅料秤和LF炉秤卫生较差,只处理了秤四周灰尘,四周堆积杂物和清理出来的灰尘堆迟迟未清除。
2、二炼钢LF炉秤体周围杂物较多,钢筋棍、铁板等影响秤正常运行,容易造成卡秤;集中斗下料口相互焊接。制安标秤用辅助支架,以便使用测力仪进行标定,减少人力、物力、节约时间。多次督促二炼钢厂,但未给予处理或解决。
3、二炼铁厂5#高炉槽下秤下料口与秤体连接,需进行切割,使下料口与秤体分开,保持秤体自由度,但目前仍未处理。
4、部分配料皮带秤存在皮带跑偏、称重托辊卡靠等现象,处理不十分及时。
5、工艺秤备件储备不足,出现问题时不能马上修复情况仍然存在。
为此,我部定期向相关单位下发“工艺秤工作安排进展情况通知单”,提示、督促并协助分厂开展工作。同时对无特殊原因未按期、按质完成的单位按《推进工艺秤稳定、准确运行的管理办法》的相关条款进行考核,对有条件完成,但多次督促仍未完成的进行加倍
考核。
六、加强工艺秤的数据管理
数据管理是工艺秤推进的核心工作,数据从产生、采集、传递、统计、分析、报表到最终使用,任何一个环节出现问题,数据的准确性和及时性都难以保证,在这方面我部着重开展了以下工作:
1、对工艺秤传到L1和L2级数据的准确性进行测试
炼铁高炉的配料、炼钢的钢辅料及合金料称量都使用斗秤(160余台),仪表本身无累计量,仪表信号进入PLC,由PLC这级做累计,由于环节多,软件逻辑判断点多,数据有时与实际偏差较大。为收集问题,尽快解决,我部采用手工记录的原始方式对工艺秤传到L1和L2级数据的准确性进行了测试,目前在二炼钢合金料的数据测试过程已发现一些问题,向分厂和主管部门进行了反馈。
2、对工艺秤数据进行系统比对
为确保工艺秤数据准确可用,我部对工艺数据进行多方面的系统比对,包括:上下工序的比对、单斗与集中斗的比对、工艺秤与计量秤的比对、设定值与实际称重值的比对,效果比较明显,发现并纠正了一些问题,今后将作为一项常态化工作来开展。
3、积极推进工艺秤的联网及L2级建设工作,保证数据透明、共享
目前,大多数秤的信号都已进入现场PLC,但有些无累计量、铁区的尚未建设L2级,与信息化建设的要求还有较大差距。为此,我部先后联系了湖南视拓、上海宝信、中冶京
城三家公司,一起到现场调研,目前已初步敲定了联网及L2级建设的方案,正按计划推进。
计量信息部
2013年9月16日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容