张 磊1 姜莉英2 沈浙萍1 梅荣武1
(浙江)中心,杭州 31浙江省环境保护科学设计研究院国家环境保护水污染控制技术(10007;
)建德 32浙江新安迈图有机硅有限责任公司,11606
摘要 某纺织染整废水处理厂在原有处理工艺为调节—初沉—接触氧化—气浮—排放的基础
上,将初沉池改造为水解酸化池,并采用点对点布水装置,提高布水均匀性的同时保证了水解酸化效果;对接触氧化池中的老旧设施、填料等进行更换,并新增二沉池和生物滤池以及超滤反渗透装置,改造后为调节—水解酸化—接触氧化—二沉—生物滤池—超滤—反渗透的处理工艺流程。该工程建、//成后经过半年的调试,稳定运行1年多后,出水水质分别为p可H69COD≤50mL、SS0mL, ~≤1gg达回用标准,中水回用率达5具有一定的经济效益和环境效益。0%,
关键词 纺织染整废水 双膜法 回用工程
1 工程概况
某纺织印染公司主要生产各类毛条染色、绞纱染色产品,该公司原废水处理站处理规模为
3
/;原处理工艺为调节—初沉—接触氧化—2200md
气浮—排放。为了减轻对环境的污染和对后续集中
;用于高水质要求的生产工艺(染色工艺等)另一股
3
/废水(经原有污水处理设施综合净水1100md)
器—砂滤—钠离子交换—回用水池进行处理,出水。冲洗类工序等)用于低水质要求的生产工艺(2 工艺设计
2.1 工艺流程确定
对国内纺织染整行业部分厂家的中水回用处理工艺及设施进行了实地调查和资料调研,结合对该本改造工程废水处理工艺流企业废水的小试数据,
程选用调节—水解酸化—接触氧化—二沉—生物滤池—中间水池—双膜法的处理工艺,见图1。
废水处理系统的处理负荷,提高中水回用率,减少排污量,需对原废水处理站进行改造,使低浓度废水经过处理后能达到中水回用的目的。根据小试流程并结提出了调节—水解酸化—接触合同类型废水处理经验,
超滤—反渗透)处理氧化—二沉—生物滤池—双膜法(
工艺,经过近2年的调试和稳定运行,达到了预期目的。1.1 设计规模
3
/,废水处理站总处理规模为3其中中水回500md 33
/,/用处理站规模为2剩余1200md300md高浓度废
水经调节池收集后排至指定集中废水处理厂进行处理。
本文以中水回用处理站的改造为重点进行论述。1.2 设计进出水水质
本工程设计进出水水质见表1。
中水回用处理站在双膜法前分成两股处理,一
3
/)用双膜法深度处理,出水直接股废水(1100md
表1 设计进出水水质
项目进站水质膜前水质膜后水质
Hp5~86~96~9
色度电导率总硬度SSCOD//////mL/mL/mL/Scm/mLggggμ00≤3004≤1500≤125≤4≤6 00≤10≤5
0≤30≤1
4≤20≤1
500≤1 00≤5
25≤10≤4
图1 废水处理工艺流程
如图1所示,进入中水回用处理系统的废水首先进入调节池1,进行均质均量后泵入水解酸化池,进一步提高废水的可生化性,废水经过水解酸
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化池后进入接触氧化池,进行生化处理,去除大部同时在接触氧化池中加入自主分的有机污染物,
研发的污泥减量菌种,减少污泥的产生。废水经过接触氧化池后进入二沉池进行固液分离;出水进入生物滤池,进一步去除废水的SS等污染物,废水经过生物滤池进入中间水池后通入二氧化氯,进一步降低废水的色度。中间水池的废水平
3
/)均分成两股,一股废水(进入砂滤—超1100md
。功率为58m,.5kW,2台(1用1备)
()接触氧化池(。1座两级,利旧)尺寸分别为2长7m×宽10.5m×高6.5m和长23m×宽有效水深分别为6m和4总10.5m×高5m,.5m,
3,有效容积为1水力停留时间1为527.75m6.7h, 半地下式钢筋混凝土结构。配套设备有组合填料
3
和曝气头5945m0个。()二沉池(。尺寸为长1原气浮池改建)33.5m×
进一步优化水滤—反渗透系统进行双膜法处理,
质,反渗透系统产水率为6浓水直接排0%~70%,
3
/入调节池2送入市政管网;另一股废水(1100m
,宽1原池加高2数量1座0.5m×高4.6m(m)
32
(,/(·h),表面负荷0结构型式为半2格).86mm
地下式钢筋混凝土结构。配套设备:①污泥回流泵,3
/,管道泵,流量为1扬程为8m,功率为00mh
3
;;5.5kW,2台(1用1备)00m②斜管填料1③污水3
/,提升泵,离心泵,流量为6扬程为1功率5mh0m,
)经综合净水器—砂滤—钠离子交换器,进一步d
改善回用水水质,确保回用水的水质达标,最后出水通过回用水池至各回用点。
几个改造重点如下:
)废水处理站新增水解酸化池。将原有初沉(1池改造,水解酸化工艺进水系统采用点对点布水装置,该装置是利用很多软管从进口直接通入池底的实现水解布水均匀的同时,也能起到方式进行布水,
均匀的搅拌作用,利于维修,提高水解酸化池的布水均匀性,同时提升水解酸化效果。
()对接触氧化池已老化的填料和曝气设施进2行更换。
)新增二沉池。将原有气浮池改造成二沉(3
池,进行泥水分离,减轻滤池负担。
()新增生物滤池。将原有生化池改造。4
()新建中间水池。为节省用地,中间水池为5
地上高1地下深为1上方建综半地下式,.5m,.5m,合用房,放置风机、二氧化氯发生器等设备。其中中进一步降低废水的色间水池进水处通入二氧化氯,度,降低膜处理负荷。
)新增双膜处理设施。膜的最终产水率为(6
出水可用于高品质要求的染色工艺。60%~70%,2.2 主要处理构筑物与设备参数
()水解酸化池(。尺寸为长原初沉池改造)1有效水深6m,有效24.5m×宽10.5m×深6.5m,
3,容积1水力停留时间1数量1座;543.5m6.8h, 结构型式为半地下式钢筋混凝土结构。配套设备:
3
;55m①组合填料1②填料支架1套;③点对点布
3/水器6套;流量为1扬程为00mh,④污泥回流泵,
。为5.5kW,3台(2用1备)
()生物滤池(。尺寸为长一期生化池改造)4
8.75m×宽4.25m×高5m+长2.5m×宽
结构型式为半地下式钢筋混凝土10.75m×高5m,数量1座,填料高度3m。配套设备:结构,①改性煤
3
;粒径不小于5数量1渣填料,0mm,80m②焦炭填3
;料,粒径不小于1数量300mm,0m③抽换式曝气
管7型号C利旧;0m,T-65;④配套风机,⑤反冲洗
3
/水泵,流量358mh,H=12m,N=22kW,2台(1
3
;/,用1备)风量2风压7.90mmin⑥反冲洗风机,
,。为53.9kPaN=30kW,2台(1用1备)()中间水池(。尺寸为长1新建)52.25m×宽
结构型式:半地下式钢筋混凝土结11.2m×高3m,
构,数量1座,有效水深2m,水力停留时间3h。配/套设备:发生量2k功h,①二氧化氯发生器1套,g
3
/率1kW;离心泵,流量为65mh,②污水提升泵,
;扬程为1功率为50m,.5kW,3台(2用1备)③电磁流量计2套。
3
)超滤系统(。设计水量4/(新建)数65.8mh,
3/,量1套。配套设备:流量5数0mh①保安过滤器,3
/量2套;②超滤循环泵,流量:90mh,H=
数量:功率719mH2O,1台,.5kW;③超滤膜组件3
/42支;④超滤反冲洗泵,流量140mh,H=
数量1台,功率1流量30mH2O,8.5kW;⑤空压机,33/,数量1套。0.12mmin;1m⑥储气罐,
3
()反渗透系统(。设计水量4/,新建)75.8mh
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3/数量1套。配套设备:流量42mh,H=①增压泵,
处理,一路去双膜处理装置,一路去钠离子交换装置分水质处理有利于企业提高废水的回用率,同处理,
时,在中间水池为保证废水的色度等的水质能较好的供应给两路系统,在中间水池中设置了二氧化氯,投加系统(可加可不加,灵活控制)进一步保证废水能正常供应给后续两路处理装置。
)废水处理站在处理过程中产生了较多的臭(3
味,并且该企业坐落于某镇上,周边居民较多,敏感因此企业对臭味较重的调节池、水解池采取点较多,
了加盖密闭的措施,并抽送至废气处理装置进行处),理(见图2废气排放执行《恶臭污染物排放标准》
数量1台。②保安过滤器,N=7.5kW,32mH2O,
3
/,流量4数量1套;附带变频器)2mh,③高压泵(3/流量4数量1台,功率2mh,H=122mH2O,
每122kW;5支;2支膜组件配备④反渗透膜组件4
共4套。1套压力容器,
3 系统调试运行及处理效果
工程改造完毕后,经过将近半年的系统调试,系统稳定运行一年多后处理出水水质见表2。
表2 工程调试后运行数据
//CODmLg时间
/月原水膜前膜后
出水出水696 2
0
0 0
/硬度/mLg原水
膜前
出水
膜后出水0 0 2 0 0
原水10 10 32 32 16
色度/倍膜前
出水10 5 16 8 8
膜后
出水22022
524.42.40220 2 2 4 2 2
17286 1 20088 1 20078 1
702.45.2 2 3 0 828.84 2 4
()二级标准。处理效果较好,保护GB14554—1993
了周边的环境,产生了积极的环境效益。
9606.47.60880 2 2 1 2 1
图2 废气处理流程
该中水回用站处012年每月平均数据, 表2为2
理进水为低浓度废水,包括雨水、冲洗废水等,因此调节池C废水pOD都较低,H均在6~9。
中水回用情况见表3。
表3 回用水量明细
地面水自来水采水量膜处理回用水总回用工程地面水膜处时间采水量采水量合计浓水量量合计用率/月进水量池量理量33333/%/////mmmmm333///mmm中水回中水进中水进膜处理产水率/%5 结语
在调试期间,废水在处理工程中产生了一定的生化污泥,由于污泥一系列的后续处理处置问题,在减量效果明显,好氧池中投加了污泥原位减量菌剂,到目前为止,基本未排污泥。
由于企业产生的高色度高浓度的废水经外排调加重了集中处理负担,节池后进入集中废水处理厂,
同时根据新实施的《纺织印染工业水污染物排放标()准》的要求,印染纺织企业需对外GB4287—2012
排废水作进一步处理,达标后进行外排。目前,该企业正在积极开展此项工作。
参考文献
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529082715610006466236361201497175858495.82.8 7 4 5 5 6641712413310830459106356451503129069662.68.2 8 6 5 5 5中水回用处理站的废水 根据表3数据可看出,
总回用率在50%以上。
,废水处理站处理规模为2总投资为200m/d
3
,站内配套人员为4人(其中2人为兼职)570万元,
3,废水的处理成本为2其中药剂费1.53元/m.14
333
、、。元/电费1人工费0m.24元/m.15元/m
4 工艺优势()将原有的初沉池改造成水解酸化池,既减1也减少了物化污泥的产生,并少了初沉加药的工序,
且利用水解酸化工艺还能提高废水的可生化性,利于后续生化的高效处理。另外,水解酸化工艺进水系统采用专利技术点对点布水装置,提高水解酸化同时也提升了水解酸化的效果。的布水均匀性,
)废水经过中间水池后,(根据水质分成两路270
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2013-02-20 §收稿日期:
修回日期:2013-04-24
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