无煤柱沿空掘巷技术的应用
摘要:以盘江煤电(集团)公司火铺矿21121、21123工作面为例,介绍了为选择合理的工作面布置方式,减小矿山压力对回采巷道的影响,减少支护成本投入,减少区段煤柱损失,加快施工进度,确保安全生产的技术工作经验。
关键词:煤柱,沿空掘进,应用 1、慨况
盘江煤电集团公司火铺矿21123工作面是火铺+1400水平21采区12#煤层南翼第二亚阶段工作面,该工作面地面标高+1843.4m~+1924.3,工作面标高+1645.0m~+1590m,本煤层倾斜向上的21121工作面、21122工作面已经回采结束,上覆10#煤与12#煤合并或局部地段10#煤与12#煤层间距0.2~1.2m,上覆7#煤层的2171、2173工作面已经回采结束,下14#煤层的尚无开采活动。
煤层赋存及顶底板情况如下:12#煤层厚3.5m,局部与其上覆10#煤层的层间距约0.2~1.2m,10#煤层厚0.6~2..0m,10#顶板主要是灰色粉砂岩及灰色细粉砂岩与菱铁矿互层,12#煤层底板主要为灰色泥岩和粉砂质泥岩。
2、技术基础条件:
火铺矿自建矿后,1971、1973年分别投产以来,回采工作面巷道均采用留设区段煤柱布置,区段煤柱为8~25m,随着生产技术的发展,近年来逐步将区段煤柱减小,留设3m的小煤柱布置工作面,为解决矿山压力问题,支护难度问题及施工问题。近几年我矿大力推进锚杆(索)支护,解决支护困难问题。但是留设小煤柱布置的回风巷矿山压力仍然很大,准备回采前,巷道需多次翻修才能满足安全生产的需要。在回风巷留设3m小煤柱布置回采巷道时,虽比留设8~25m煤柱的矿压显现小,但相比之下矿压仍然较大,支护困难,施工较慢,维修次数较多,人力、物力及时间上浪费较大。留煤柱布置回采巷道还要丢资源。
火铺矿21121工作面风巷外段370m因系统原因留设煤柱较大,外段大部分巷道处于原始应力区,矿压显现不明显。中段200m留设有5m小煤柱,中段、外段均采用锚网索梯支护,中段处于应力升高区,矿压显现较大。在风巷掘进过程中,锚杆(索)常有被拉断现象,为此风巷里段调整煤柱宽度,采取留设3m煤柱掘进,架设拱型棚支护,虽然矿山压力比留设5m煤柱的情况较小,但是自巷道掘进结束形成系统回采,该段巷道仍然要经过两次翻修才能满足安全生产的需要。21121工作面运巷及风巷外段布置在原始应力区内,采用锚网梯索支护,矿压显现较小。
火铺矿21采区21121工作面于2007年3月份开采至2008年2月份回采结束,21121采面在回采过程中,运巷(锚网梯索支护)靠下帮侧顶板可悬顶长度达20m仍未垮落。21123风巷从2007年11月开始从23采区方向往21采区方向掘进。
为了解决矿山压力对回采巷道的影响,经矿研究,对21123工作面设计进行修改,提出如下技术方案:将工作面风巷沿上区段工作面运巷布置,采取沿空掘进。运巷则布置在原始应力区。方案提出后,为了用生产实践证明该技术方案的可靠性,我矿在设计21123工作面时,将21123风巷沿空掘进(如图所示:21123风巷上半部分布置在21121运巷采空区内,下半部分布置在煤体内)。在21123风巷施工过程中采取先探后掘等保证措施,确保该巷安全施工。
3、可能出现的问题安全掘进的措施:
21121采面回采后,21121运巷未充分垮落,局部存在空洞瓦斯和积水等,给21123风巷掘进工作面掘进带来困难并威胁安全生产。为保证21123风巷的安全施工,施工过程中采取以下措施:
1)治水:施工时必须将巷道内的水沟、水窝挖设好,保证水沟畅通,并对巷道内的排水设备进行认真的检查,必须保证排水设备的正常运转,保证能正常排水。
2)探放水:对于老巷冒落严实的地段,前方老巷及采空区可能有积水,需要对采空区的积水进行探放,具体方法为往前探8m,允许进3m,留5m安全距离。
3)局部瓦斯管理:施工过程中若施工前方有空洞,施工点往里严禁有人。若空洞大能接入风筒时,必须将风筒接至空洞内稀释瓦斯,若空洞较小,不能接入风筒可采用压风管接入空洞内稀释瓦斯,现场瓦检员必须加强瓦斯检查工作,只有瓦斯浓度小于1%时,方可进行一切工作。
4)放炮管理:布置炮眼时,炮眼只布置在新掘巷道的下帮及底部,必须炮眼最小抵抗线不得小于0.5m,炮眼必须用黄泥封填严实。由于沿空掘进,巷道完全处于卸压安全区,施工过程中按照非突出工作面进行管理。
5)防止迎头片帮、溃浆:施工过程中,工作面后路备有足够的木撞楔的铁撞楔,采取打撞楔的方法控顶、控帮,然后在掩护下进行刷掘、挖腿窝、立腿架棚等工作,防止巷道上帮采空区溃浆伤人;迎头响完炮探梁支护顶板后,使用护壁网护住迎头煤壁,防止迎头片帮伤人。
4、技术应用的经济、社会效益:
在采取留设3m小煤柱沿空掘巷,采用锚网索掘进时月平均掘进进尺110m左右,但巷道还没有等到安装回采,就急需对该巷道利用U型棚进行二次修复,在巷道支护成本上进行二次投入。
21123风巷利用无煤柱沿空掘进时,只采取了一次性U型棚进行支护就能保证采面的正常回采,且月平均掘进进尺为170m左右。相比较在支护成本上,就
21123风巷费用可节约700多万元。加之可对旧锚网等铁质材料进行回收,填补支护成本。不仅缩短了施工工期,也减少了人力、物力等等,从而大大减少投入成本。
采用无煤柱沿空掘进,可将区段煤柱进行回收利用,减少煤炭损失,就21123工作面而言,沿空掘进长度840m、采高3.2m、煤柱宽度3.0m,容重1.45t/m3,可回收煤炭11693t,可增加收入700多万元。
无煤柱沿空掘巷工作面完全处于卸压安全区,可提高掘进的安全性,工作面在卸压区域内,无煤与瓦斯突出危险,按照非突出工作面管理,减少防突工序,不用远距离放炮等,减少影响时间,增加有效进尺时间,加快施工速度,缩短施工工期,为工作面瓦斯治理提供足够的时间,减少采煤工作面回采过程中的瓦斯超限事故,21123工作面构成系统回采至今未发生过瓦斯超限事故。
5、技术的推广应用
鉴于21123风巷利用无煤柱沿空掘巷技术取得很好的效果,在生产过程中不断总结经验,通过认真分析认为,在工作面布置过程中采取无煤柱沿空掘进技术上可靠,经济合理,在现在我矿的工作面巷道布置中,如21124,2175等工作面回风巷布置均采用无煤柱沿空掘巷。
6、结束语
无煤柱沿空掘进是在采空区顶板岩石活动稳定后开始掘进,巷道完全处于卸压区,所受移动支承压力较小,可减少巷道的维修工程量,可以推广应用,但在施工过程中必须加强瓦斯及防治水管理。
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